周邊傳動刮泥機在銅礦生產(chǎn)應(yīng)用中存在哪些問題?遇到這些問題我們應(yīng)該怎么對其改進(jìn)?下面,就由山東博宇環(huán)保的小編為大家介紹一下,希望對你們有所幫助。
一、剛性傳動的弊端
鋼輪與鋼軌的傳動是剛性傳動,由于它們之間的滾阻系數(shù)較小,只有0 . 2 一0 . 5 .摩擦驅(qū)動力也小,鋼軌基礎(chǔ)容易出現(xiàn)振動、松動,鋼輪與鋼軌都易磨損。改為雙驅(qū)動傳動后,雖然增大了驅(qū)動力,解決了壓把問題。但是還有一個問題沒有解決,2 套傳動機構(gòu)很難保證運行*同步,因此不可避免地會出現(xiàn)“擠拉"現(xiàn)象,使得本就易產(chǎn)生振動的鋼輪與鋼軌更加劇了剛性振動,因而鋼軌基礎(chǔ)經(jīng)常松動,鋼輪與俐軌磨損加劇。這樣既增加了維修費用,又增加了工人的勞動強度。
二、電機易損壞
該周邊傳動刮泥機在投產(chǎn)不久便出現(xiàn)電機易燒的問題。經(jīng)過分析,經(jīng)過分析認(rèn)為是由于沉降速度快、濃縮機處理量大造成的。加大電機功率,提高耙子轉(zhuǎn)速,變可以解決這一問題。改后的周邊傳動刮泥機燒電機問題得到了*解決,
三、膠輪傳動機構(gòu)的選型
該周邊傳動刮泥機原傳動機構(gòu)的結(jié)構(gòu)設(shè)計于20世紀(jì)80 年代,非標(biāo)的減速機不但體積大,故障多,而且經(jīng)常因動密封性能不好而漏油。因此在改膠輪傳動時擬直接采用新型減速機代替原兩級減速。膠輪傳動機構(gòu)選型的前提是保留現(xiàn)有電機功率、轉(zhuǎn)速不變和把子轉(zhuǎn)速基本不變。
四、膠輪的完善
新膠輪傳動機構(gòu)在安裝后半年時間內(nèi),運行平穩(wěn),無嗓音,但之后容易出現(xiàn)真空輪胎爆胎的現(xiàn)象。由于爆胎之前無法檢測得到,因此爆胎后的運行位置常不方便更換,一度給生產(chǎn)帶來困難。經(jīng)過分析認(rèn)為還是硫精礦的瞬間負(fù)荷大,真空輪胎需24小時連續(xù)作業(yè).承載能力不夠。但更大承載能力的真空輪胎其直徑很大,不便于安裝和檢修。真空輪胎盆經(jīng)常充氣,而且充氣壓力不好掌握。而實心輪胎可彌補這些不足。鋼圈壓配式實心輪胎代替真空輪胎*,其輪胎直接在鋼圈上硫化生產(chǎn),然后將帶有鋼圈的輪胎通過過盈配合壓裝到軸上,既不會象充氣胎那樣爆胎,又可避免膠體與鋼圈剝離現(xiàn)象。
各行業(yè)利用周邊傳動刮泥機的物料不盡相同,在生產(chǎn)應(yīng)用中應(yīng)根據(jù)因地制宜的進(jìn)行改進(jìn)、選型,以便適應(yīng)生產(chǎn)的需要,達(dá)到降低企業(yè)生產(chǎn)成本,提高企業(yè)經(jīng)濟效益的目的。